Reset Fehler Robe Spot 250XT

  • Ich habe hier gerade einen Spot stehen, bei welchem (fast) alle Schrittmotoren nach dem Reset um eine Position versetzt stehen. Die Positionsanzeige gibt jedoch für alle Motoren die Position 0 an (keine Errors). Die Hallsensoren sind demnach alle ok. Einzig der Tilt Motor steht anscheinend wirklich senkrecht.
    Ich habe hier den Schaltplan von einem Futurelight MH-680 der ja mit den XTs identisch sein sollte (auch nach dem ersten betrachten der verbauten Platinen), allerdings habe ich noch nichts weiter gemacht.
    Vielleicht hat ja jemand noch ein paar Tips bevor ich an den Spot gehe.

  • Was heisst genau "um eine Position" ? z.b. Goborad im nächsten Gobo ? Oder ein einzelner Schritt am Schrittmotor ?


    Kann es sein dass die Anschlüsse vertauscht sind, also z.b. der Signal vom Gobo am Farbrad arbeitet ?

  • Zur abschließenden Klärung:
    Bei der Serie lassen sich die "0"-Positionen kalibrieren und in den EEPROM schreiben. Aus welchen Gründen auch immer hatte dieser die Positionen verloren (was auch beim einem Werksreset nicht passieren kann).